汽车起重机用NMRV090蜗轮蜗杆减速机的蜗轮失效分析。目前内小吨位汽车起重机,传动部分多数采用蜗轮蜗杆减速机,蜗轮早期失效屡有发生,这个问题成了工程起重机行业普遍关注的难题。我们对些蜗轮失效的案例进行了分析,找出了早期失效的主要原因。其中47例早期失效蜗轮中的43例是作完出厂试验后,RV减速机更换润滑油时发现的,重新检验和化验,各零部件都符合设计要求,润滑油清洁无杂质。但发现由于装配原因,蜗轮蜗杆的中心平面偏差了0.3-0.5mm,蜗轮在轮齿中部偏齿根带,发现单面烧伤、磨损、蜗轮蜗杆减速机的蜗杆齿部也发现烧伤磨损。
从以上分析可以看出,早期失效的主要原因是由于入口侧隙较小而造成,避免早期失效的关键,是在装配时,保证RV减速箱蜗轮蜗杆的中心平面在同平面内。汽车起重机用蜗轮蜗杆减速机,是在低速、重载情况下工作,为了提高蜗杆传动的承载能力和传动效率,降低共轭齿面间的摩擦系数和接触应力值,我们可以采用搬动刀架角度的方法,制造了人工油涵,保障RV减速机能够得到良好的润滑。方法是:第次,按RV减速机蜗轮轮齿螺旋角增大方向,滚刀偏转10’,然后定中心距切削加工啮出口;第二次,按蜗轮轮齿螺旋角增大方向,滚刀偏转1o40’,然后定中心距切削,加工啮入口,入口处切深20.5mm。按上述方法加工出的蜗轮,接触斑点偏向啮出口的右上方,接触斑点般为6*12mm。http://www.vemte.com/Products/woganjiansuji.html
47例早期失效蜗轮中的4例,是因轮齿全部磨掉回厂返修的。检查蜗轮蜗杆处的其它零部件,都符合设计要求。但是,RV减速机蜗轮蜗杆的中心平面偏差了0.5-0.6mm,而且润滑油中含有大量的铸铁微粒,蜗杆双侧齿面拉伤、磨损。有几例运转四年但非常完好的蜗轮,其蜗轮蜗杆的中心平面在同平面内,两侧齿面接触斑点都偏向啮出口的右上方,面积大小相近。
从以上分析可以看出,早期失效的主要原因是由于入口侧隙较小而造成,避免早期失效的关键,是在装配时,保证RV减速箱蜗轮蜗杆的中心平面在同平面内。汽车起重机用蜗轮蜗杆减速机,是在低速、重载情况下工作,为了提高蜗杆传动的承载能力和传动效率,降低共轭齿面间的摩擦系数和接触应力值,我们可以采用搬动刀架角度的方法,制造了人工油涵,保障RV减速机能够得到良好的润滑。方法是:第次,按RV减速机蜗轮轮齿螺旋角增大方向,滚刀偏转10’,然后定中心距切削加工啮出口;第二次,按蜗轮轮齿螺旋角增大方向,滚刀偏转1o40’,然后定中心距切削,加工啮入口,入口处切深20.5mm。按上述方法加工出的蜗轮,接触斑点偏向啮出口的右上方,接触斑点般为6*12mm。http://www.vemte.com/Products/woganjiansuji.html
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